Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1286
Title: Perbaikan Proses Melalui Analisis Pengendalian Kualitas Kemasan Reject Pada Mesin Auto Packing (Cartoning) Di PT. XYZ
Authors: Mega Bagus Herlambang
Rusdinar, Eka
Keywords: Six Sigma
Pengendalian Kualitas
Mesin Auto Packing
Reject Print Box
Issue Date: 25-Aug-2021
Publisher: Institut Teknologi Indonesia
Abstract: PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Farmasi. Pengemasan sekunder pada beberapa produk di PT. XYZ sudah menggunakan mesin auto packing, namun masih banyak reject print box yang dihasilkan pada saat proses packing berlangsung. Jumlah reject yang melebihi standar perusahaan tentunya akan mengalami kerugian karena kemasan yang rusak tidak dapat dijual ke konsumen. Penelitian ini berfokus pada perbaikan proses melalui analisis pengendalian kualitas proses packing menggunakan mesin auto packing (cartoning) untuk mengurangi jumlah reject print box sehingga dapat mengurangi kerugian perusahaan dengan metode six sigma. Tahapan six sigma dalam penelitian ini merupakan Define, Measure, Analyze, dan Improve. Tahap define yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses packing, menentukan tujuan penelitian, dan mengidentifikasi CTQ dari print box. Selanjutnya yaitu tahap measure, melakukan pengukuran pada proses packing dengan melakukan pembuatan peta kontrol p, menghitung nilai Defect per Million Opportunity (DPMO), level sigma, dan nilai kapabilitas dari masing-masing jenis reject. Tahap selanjutnya yaitu analyze, pada tahap ini dilakukan analisa penyebab terjadinya reject dengan menggunakan diagram sebab akibat dan Failure Mode Effect Analyze (FMEA). Setelah itu melakukan tahap improve untuk memberikan rekomendasi solusi perbaikan dari masalah yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan masih terdapat reject print box yang akan merugikan perusahaan dengan jumlah yang melebihi standar perusahaan. Nilai Defect per Million Opportunity (DPMO) rata-rata didapatkan hasil perhitungan sebesar 31.120,2186, level sigma sebesar 3,365, dan kapabilitas proses 1,122. Rekomendasi solusi yang diberikan adalah membuat agenda pelatihan induktif dan melakukan evaluasi training kepada semua operator. Setelah solusi diimplementasikan terdapat penurunan rata-rata DPMO menjadi sebesar 8.098,3607 dan kenaikan nilai sigma menjadi 3,904 sigma serta penurunan biaya kerugian sebesar Rp.278.753,55,- (73,97%) setiap 1 batch proses packing.
Description: Dosen Pembimbing: Mega Bagus Herlambang
URI: http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1286
Appears in Collections:[TA] Teknik Industri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. COVER.pdfJUDUL221.63 kBAdobe PDFView/Open
2. ABSTRAK.pdfABSTRAK13.69 kBAdobe PDFView/Open
3. BAB I.pdfBAB I99.44 kBAdobe PDFView/Open
4. BAB II.pdf
  Restricted Access
BAB II260.09 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
5. BAB III.pdf
  Restricted Access
BAB III126.71 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
7. BAB V.pdf
  Restricted Access
BAB V35.34 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
8. DAFTAR PUSTAKA.pdfDAFTAR PUSTAKA181.33 kBAdobe PDFView/Open
9. FULL TEXT.pdf
  Restricted Access
FULL TEXT3.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.